排除器

某厂机组封闭母线单相接地故障学习经验

发布时间:2022/7/28 17:48:07   

年7月4日22:05H,机组负荷.4MW,3号机组跳闸,DCS发“定子接地跳闸”记号,厂用电快切行为一般,经反省发觉3号机组两套发变组守护均发“定子接地守护行为”,发变组障碍录波器起动,3号主变出口断路器跳闸,灭磁开关跳闸。

查打印的障碍录波器弧线及两套发变组守护(A、B套)的行为汇报及弧线,行为汇报显示行为时中性点零序电压33.53V,机端零序电压39.31V,发机电出口B相电压二次值降至56.12V。约障碍ms后,机组跳闸,障碍ms后,电压复原为一般波形。(机组已跳闸,恢来电压值为残压值)

电气检验人员立刻至一次摆设现场反省3号发机电出口各电气摆设,发机电出口PT、高厂变盘式绝缘子及橡胶套管、主变盘式绝缘子及橡胶套管,在3号发机电出口封锁母线的3号主变低压侧B相盘式绝缘子上侧发觉洪量积水,观测孔上有凝露景象(A、C相无积水及凝露),3号发机电盘车停运后做进一步反省,在存在积水的盘式绝缘子内侧发觉两处放电踪迹,进而决断该障碍为盘式绝缘子积水过量致使该处绝缘摧残,引发封锁母线B相对地放电,致使“3号发机电定子接地”守护行为。

发机电盘车停转后,衡量发变组热态绝缘,发变组热态绝缘值10MΩ。

2、摆设情状刻画:

1)、3号机发变组守护安设为RCS-A,临盆厂家为南瑞继保电气有限公司,障碍录波器为武汉华夏华电科技股分有限公司临盆的ZH-3B发机电变压器组动态纪录安设。

2)、3号发机电封锁母线为“华东列电”临盆的封锁母线,外配空气轮回干枯安设GZ45-II型空气型封锁母线空气轮回干枯安设;

3)、3号发机电封锁母线采纳模范的“发机电-变压器”单位接线,封母长度约50米。原封锁母线干枯守护采纳吸附凋零正压安设,由于自安设投运以来,连续存在诸多弊病及平安隐患,运转处境不良。曾产生的变乱有①、年3号机组封锁母线别离由于橡胶材质伸缩节毁坏漏水致使盆式绝缘子积水致使封锁母线单邻接地放电障碍;②、年,发机电出口PT裂开,致使发变组守护发出“定子接地守护行为”,机组跳闸;③、年7月由于多只盆式绝缘子受潮老化,绝缘毁坏致使耽搁开机;年将橡胶伸缩节改换为金属涟漪管,在年3号机组A修中,将干枯安设变革为华东列电临盆的GZ45-II型干枯空气轮回安设且对关联轮回管路施行了变革,将盆式绝缘子一块改换为盘式绝缘子以及将盘式绝缘子高低部空间施行了联通,同时将赞成绝缘子施行一块反省和密封垫改换。

本次障碍停机后,检验人员翻开封锁母线窥视孔及掏出多只赞成绝缘子反省,发觉封锁母线B相接近主变低压侧的冻结水最为严峻,而分离低压侧冻结水处境加重,且A、C相封母内基础无冻结水。后再次衡量封锁母线及发变组整个对地绝缘电阻2MΩ-4MΩ左右。

3、数据解析:

1)、3号机发机电接地守护零序电压敏锐段定值10V,零序电压高定值段为20V,零序电压守护延时0.5S跳闸。当零序电压衡量值超出零序电压高定值,守护行为于跳闸不需经由主变高压侧零序电压帮忙判据闭锁。守护行为时中性点零序电压为33.53V,高于零序电压高定值,故守护行为准确。

2)、行为汇报显示,障碍时发机电出口电压二次值别离为A相电压76.3V,B相电压37.3V,C相电压60.83V,B相电压显然低落,A、C相电压抬高,决断障碍相为B相。由于B邻接地不是直接死接地,B相电压未降为0V,故A、C相相电压巨细未抬高至线电压值。现场反省也印证了B相的接地放电。

3)、凭借障碍录波,障碍ms后,机组跳闸,障碍ms后,电压复原为一般波形(机组已跳闸,恢来电压值为残压值)。机组跳闸后衡量发变组热态绝缘,发变组绝缘10MΩ,阐明发变组跳闸后,发变组绝缘曾经复原,进一步印证了发变组接地障碍为刹时性的接地放电,ms后复原了绝缘。(参考下图)

4、出处解析:

这次接地障碍为3号发机电出口封锁母线3号主变低压侧B相盘式绝缘子上存在洪量积水无奈一般排出,使得盘式绝缘子灵验爬距唯一4-5cm,严峻低于20kV电压品级系统答应最小爬距,进而引发放电.关键是洪量积水造成的或者出处,解析以下:

4.1或者封锁母线存在漏点。

若盘式绝缘子上部封锁母线处存在漏点,近期气象处境卑劣,暴雨连续,渗漏水可直接淌下或汇入该绝缘子上端面,造成积水。若封锁母线其余部位存在漏点,内部水份增多速率快于干枯空气轮回安设的干枯速率,水份在温差改变影响下在干枯空气回气部份(封锁母线B相)造成冻结水,而封锁母线3号主变侧地位较低(积水严峻处,见障碍图片),终究冻结水一块汇入该盘式绝缘子,而绝缘子处排水口无奈清除盘式绝缘子裙边内的积水,致使母线对盘式绝缘子积水部份放电。

年大修期间,对主变低压侧盘式绝缘子施行了改换,变革历程中,对母线铝桶施行了切割变革,在对接焊接历程中,存在三面搭接焊接历程中的堆焊不到位题目,即短路板、中心对接封母和下侧封母三面临接,只对上部施行了堆焊,下部未完整堆焊。(参考下图)使得封锁母线与外部联通,有潮气加入。

一样是干枯空气轮回安设,4号机封锁母线内无冻结水,其干枯空气轮回安设运转形式与3号机组不同:4号机组的干枯安设运转在手动形式,安设长远运转,而3号机组的干枯安设运转在主动形式,即封母内湿度低于20%停运,高于50%启动。由此也许看出当3号机组封母湿度低于20%停运后,惟有湿度高于50%后干枯安设才会启动,而温湿度测点惟有在B相的外墙出口处一个独自测点,不能反响主变侧盘式绝缘子及邻近的湿润度,加入的潮气在温差改变下产生凝露,进而造成冻结水汇入干枯空气回气部份(封锁母线B相)。而4号机组的干枯安设处于手动形式且切在启动档,因而其连续处于启动形式,内部潮气长远处于活动形态,较易清除湿润空气。

4.3、主动形式下的湿度监督器配置在封锁母线外墙出口处不正当。

由于封锁母线为A、C相进气,B相回气,在主变盘式绝缘子及橡胶套管邻近为空气轮回干枯安设的最尾端,此部份为进气与回气的联通部份,且空间大,存有的死区(即不能参加空气轮回)也最大,凝露或者性最高。在此处配置湿度监督器最为适宜。而不该该只是配置在外墙出口。

5、鼎新法子:

5.1、针对或者存在的漏点(如赞成绝缘子密封圈及牢固螺丝部位)涂抹密封胶。对主变低压侧三相窥视孔增多密封圈并涂抹密封胶。对三相管母与盘式绝缘子之间涂抹密封胶。对B相封锁母线主变低压侧抬高座联通板下部施行焊接密封并检漏。

5.2、将3号发机电干枯空气轮回安设一样配置在手动启动形态,机组运转期间,空气轮回干枯安设维持永劫间运转。

5.3、按时经由主变及高厂变下部的排水阀施行排水,反省摆设运转形态。

5.4、在封锁母线最遥远的的主变盘式绝缘子处增多湿度测点,用于主动形式下的温湿度管束和监督;

5.5、按时对封锁母线及空气轮回干枯安设施行反省和纪录关联数据,保证摆设的长远稳固运转。(另见《对于封锁母线及系统的专题会议记要(.7.6)》)

5.6、凭借摆设当前运转情状,将封锁母线及帮忙系统存在的题目,反应给“华东列电”厂家,①请求封锁母线一切的地域务必实行正压,保证封锁母线外的湿润空气不加入封锁母线内结露,即安排的罗茨风机及分子筛思索充分的预量;②实行三进(A、B、C三相封锁母线进气)单出(独自配置一根回气管道);回气管道配置≮集聚母管2倍管径,引出变压器后配置法兰毗邻,反面操纵不锈钢管道接回空气轮回干枯安设;

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